PLC生產(chǎn)機械控制的論文

時(shí)間:2022-06-20 16:52:32 機械/重工/工業(yè)自動(dòng)化 我要投稿
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關(guān)于PLC生產(chǎn)機械控制的論文

  1PLC電氣控制電路缺陷分析

關(guān)于PLC生產(chǎn)機械控制的論文

  在機械生產(chǎn)過(guò)程中,常出現緊急剎車(chē)的情況。如果PLC電氣控制系統中的起—!;蛘纯刂茊卧收,則無(wú)法達到緊急剎車(chē)的目的。常見(jiàn)故障有以下4種。

  1.1數字量輸入端故障

  在PLC生產(chǎn)機械控制工程中,如果數字量輸入端故障,則會(huì )導致PLC無(wú)法正常接收按鈕等主令電器發(fā)出的指令,進(jìn)而在機械設備電機啟動(dòng)后無(wú)法通過(guò)停止按鈕停止。

  1.2常閉觸點(diǎn)連接故障

  在安裝PLC電氣控制系統時(shí),常將按鈕常閉觸點(diǎn)連接在PLC數字量輸入端來(lái)作為停止按鈕。在這種情況下,停止按鈕處于長(cháng)期通電狀態(tài),可能會(huì )導致觸點(diǎn)出現粘連問(wèn)題,進(jìn)而在按動(dòng)停止按鈕后無(wú)法正常停車(chē)。對于此類(lèi)故障,想要實(shí)現正常停車(chē),需要將主回路電源切斷。如果主回路電源開(kāi)關(guān)較遠,則電機將無(wú)法正常、快速停車(chē),進(jìn)而在生產(chǎn)過(guò)程中有可能引發(fā)重大設備和人身傷亡事故。比如,在礦山主井、副井卷?yè)P機的運行中,必須保證電機可及時(shí)停車(chē)。

  1.3正反轉按鈕接觸器故障

  在按動(dòng)正反轉按鈕后,因其控制接觸器故障,導致電機未進(jìn)行相應動(dòng)作。如果控制點(diǎn)距現場(chǎng)設備較遠,且沒(méi)有電機運行狀態(tài)的反饋信號,則會(huì )影響操作人員對機械設備運行狀態(tài)的判斷,以及下一步故障處理措施的確定。

  1.4接觸器故障

  在電機正常運行過(guò)程中,接觸器故障會(huì )導致機械電機停機,且無(wú)法搜索到電機運行狀態(tài)的反饋信號,這會(huì )對故障的發(fā)現和處理造成不良影響。比如,球磨機的啟動(dòng)順序為先啟動(dòng)潤滑系統,數分鐘后啟動(dòng)球磨機,如果控制潤滑系統的接觸器故障,則會(huì )導致潤滑系統無(wú)法正常啟動(dòng)。而在設備運行過(guò)程中,操作人員和PLC無(wú)法有效判斷潤滑系統是否達到延時(shí)時(shí)間的要求,進(jìn)而會(huì )影響球磨機的啟動(dòng)時(shí)間,很有可能會(huì )引起軸瓦燒毀。

  2PLC生產(chǎn)機械電路缺陷改進(jìn)措施分析

  在PLC生產(chǎn)機械控制電路中,如果控制電機的正反轉單元故障,則會(huì )影響機械設備的正常生產(chǎn)。在對其電路進(jìn)行改進(jìn)時(shí),需要從硬件電路和控制程序兩方面進(jìn)行。具體方法有以下3種:

 、倏赏ㄟ^(guò)設置手動(dòng)控制最高優(yōu)先權的方式,確保操作人員在任何情況下都可有效按動(dòng)停止按鈕,做到及時(shí)停車(chē),以免出現運行故障。

 、诳稍诳刂齐娐分性黾印坝洃洝彪姍C正轉、反轉和停止狀態(tài)中間的繼電器,使電機可自行、有規律地正常運行,這樣不僅可減少故障的發(fā)生,還能保證操作人員隨時(shí)掌握機械運行狀態(tài)。

 、劾蒙衔粰C人機界面實(shí)現對電機的實(shí)時(shí)監控和控制。對于PLC控制機械運行狀態(tài)反饋信號,一般由現場(chǎng)設備觸點(diǎn)連接到PLC數字量輸入端來(lái)提供,只有在PLC獲取到電機運行狀態(tài)反饋信號后,才能證明電機處于正常運行狀態(tài)?刂菩盘枮楝F場(chǎng)機械動(dòng)作狀態(tài)信號,基本通過(guò)HMI、PLC數字輸出端與現場(chǎng)機械執行機構、中間機構相連接實(shí)現正常傳輸。對PLC外圍電路進(jìn)行改進(jìn),由KM1和KM2分別實(shí)現對電機正轉、反轉接觸器的控制,并與常開(kāi)輔助觸點(diǎn)作為反饋信號接入PLC數字量輸入端。KA1、KA2和KA3分別代表記憶電機正轉、反轉和停止狀態(tài)中間繼電器的控制,線(xiàn)圈作為控制信號接入到PLC數字量輸入端。

  3PLC生產(chǎn)機械控制電路改進(jìn)實(shí)例分析

  以吸泥機為例,拆除了設備中每臺行車(chē)原有的滑觸線(xiàn)和控制柜,并以扁平軟電纜連接電源?刂乒癫捎弥匦轮谱鞯姆绞教幚,在每臺控制柜中安裝了1個(gè)小型PLC,型號為S7-200+EM243,而無(wú)線(xiàn)交換機采用MOXAAWK-3121系列產(chǎn)品。改進(jìn)后,每臺吸泥機采用MOXAAWK-3121對沉淀池區域的無(wú)線(xiàn)通信系統進(jìn)行建設,每臺行車(chē)控制柜內小型PLC與MOXAAWK-3121連接,MOXAAWK-3121作為Client端,并通過(guò)饋線(xiàn)、天線(xiàn)延長(cháng)到車(chē)控制箱外部;在沉淀池PLC站位置安裝了1臺AWK-3121,并設置成AP模式。對機械控制電路改造后,每臺行車(chē)控制柜內的AWK-3121均可通過(guò)無(wú)線(xiàn)鏈路與沉淀池PLC站AWK-3121連接,達到了沉淀池PLC站與每臺行車(chē)控制柜通信的目的。

  4結束語(yǔ)

  對于PLC生產(chǎn)機械控制電路設計,在實(shí)際應用過(guò)程中仍存在一定的缺陷。為了提高對機械運行狀態(tài)的控制效果,需要對電氣控制系統設計中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,并從多個(gè)角度選擇切實(shí)可行的優(yōu)化措施,減少或避免各類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)對PLC生產(chǎn)機械控制電路的優(yōu)化,可使操作人員隨時(shí)掌握機械運行狀態(tài),及時(shí)采取措施對存在的故障進(jìn)行處理。

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